逆水行舟,一篱不可放缓;滴水穿石,一滴不可弃滞。在降本增效激战正酣时,汉钢公司炼钢厂紧跟集团降本增效步伐,以超常决心、超常举措、超常力度将该项工作纵深推进,确保抓出成果、抓出实效。
锚定“稳运行”,聚力增效强后劲
该厂以稳定工序设备和人员操作为“降本点”,持续从稳产顺行“抠效益”。坚持运行监测分析机制,以大班调度为核心,加强各工序监督、分析、预警,抓实抓细设施设备运行研判,对炉衬厚度、中间包温度、结晶器通钢量等运行指标实时监测,保证设备稳定运行。常态化、精准式开展职业技能培训与复核,依托作业前测评、班前会培训、不定期抽考等多种方式加强职工理论素养,充分重视现场实操,在出钢、兑铁、开浇等关键环节责任人亲自把关。通过“盯、促、评”等多种方式加强人员操作,提高一倒命中率、自开率、钢坯合格率等。
“2月份,铁水单耗降低了20.61 kg/t,钢铁料消耗下降了5.0 kg/t……”通过各工序的密切配合,炼钢厂2月生产稳定,各降耗指标取得新突破。
攻关“调配比”,深挖降耗新手段
“过去用的轻烧白云石粉比较多,吨钢成本较高,而生石灰块的价格相对较低,在不影响钢水质量的前提下,多配加生石灰块来替代部分轻烧白云石粉,成本自然降低了,”转炉车间主管说。
受合金优化攻关启发,炼钢厂探索开展溶剂消耗优化方案,成立溶剂消耗攻坚小组专班式推进该项工作,以稳质量为前提,以降成本为目标,以调配加为手段,紧盯生石灰块、轻烧白云石粉等溶剂质量,技术人员下到车间工段,全程盯守成分数据。为保证钢水质量稳定,该厂阶段性调整、一体式推进,高效联动原料车间、生产技术室以及下游工序,以钢水成分分析和钢坯性能反馈为出发点和落脚点,小量间隔开展溶剂调配加方案。目前,轻烧白云石粉的配加已下降到了2%。
聚焦“再回收”,极致探索利用率
该厂从重复利用率上下功夫,贯彻“能修复的决不报废,能利用的决不重购,降本等同增效,修旧就是创效原则”,积极开展下线备件修旧利废工作。
“以前引锭杆固定每次都需要用25的螺纹钢蹩住,升降引锭杆不仅有安全风险,还需要经常更换电子元件。通过全员探讨后,维修班自主设计了旋转式挂钩头,连接电机,一键旋转,一键挂取钩,既方便了岗位人员安全操作,减轻了维修技术难度,又节约备件消耗,设备维护成本得到大幅控制,”谈及此,维修工长原育楠满面笑容。
近期,该厂利用拆旧补新、闲置备件盘点、报废件翻新等活动,盘活了一大批闲置资源,并用于现场改造,电极、天车吊具、除尘线路等改造项目因此也取得了实打实的效果。
降本增效是一场攻坚战、持久战,炼钢厂全体干部职工增强实干猛干出实效、节俭节约谋发展意识,稳运行、促生产、降消耗,用实际行动为企业扭亏增盈保驾护航!(汉钢公司 王斌 谭聪)