进入五月份以来,就如何围绕当前条件,做好“提产降耗”的攻关工作,汉钢公司炼铁厂以破冰之勇奋力攻坚克难,推行“安全、环保、稳定、顺行、高效”的五位一体生产理念,实现生铁产量的连日突破。
思想破冰,转变观念全力突围
“面对近期出现的崩料、气流不稳定、局部管道,之前操作思路的弊端也日益显露出来,如何匹配好上下部的调剂,做好参数的吻合性……”提升产量举步维艰,炼铁成本却持续攀升,这一切似乎都把炼铁人逼到了一条死胡同。
只要思想不滑坡,办法总比困难多。困境面前,高炉操作者勇于创新思路,破茧成蝶,解放思想中,寻找到发展的方向。眼界对外,该厂深入对标龙钢等企业,设定标杆、明确差距、剖析原因,设定赶超时间期限,学习借鉴先进操作理念和管理经验,建立完善符合生产实际的操作和管理制度;眼睛向内,该厂组织召开炉况分析会,专业组技术人员、高炉工长、炉长、炉况管理人员,每日根据当前炉况运行现象,在调剂上如何调整进行分析研讨。
“作为一名技术人员,总是在摸索着寻求出路,不要被前行中的困难所吓倒,万一不行,我们退回来再寻求其他路线,摸索形成一套科学有效提产增效的操作思路。”在炉况会上,副厂长陈智平铿锵有力的说到。
思想在一次次碰撞中迸发灵感、思路在一次次讨论中变得清晰、方向在一次次交流中愈加明确。该厂全面树立控氧用风的新操作思路,并通过优化上下部制度,改善煤气利用、提高风温水平等措施,将矿焦角度逐步外推,炉况运行逐渐向好,煤气利用率到45%以上,高炉利用系数提高0.34。
以赛促产,你追我赶激发热情
“通过咱们大伙儿的努力,今年咱们的班产产量超额完成了预定目标!”5月16日17时,在1号工段班前会上,工长黄欣力高兴地说:“目前虽然咱们取得了不错的成绩,但是在其他方面还有欠缺,大家继续努力!”
今年来,该厂紧紧围绕核心工作,在高炉产量提升、技术指标提高上,全力开展“先锋号”竞赛、“夺旗争星”专项竞赛、“创班产、夺红旗”劳动竞赛。围绕优质品率、硅偏差、煤气利用率、燃料比、煤比、风温等重点、难点工作持续攻关,不断增强高炉重点工艺控制点的创效能力。
“昨天2#高炉中班班产2110t,超过既定任务50%,按照劳动竞赛管理办法奖励甲班200元。”5月17日上午8时20分,工艺员谭壮壮一边查看生产核算系统,一边在“高炉生产信息”微信群内发出了这条信息。在炉台醒目的位置,“产量、指标”竞赛看板每天公示着各班产量、煤比、燃料比等指标完成情况,并评选出炉内操作之星、炉外组织之星、炉前出铁之星,让职工清楚了解工段产量及指标,形成你追我赶的争先局面和竞赛氛围。
攻关瓶颈,扫除障碍提效增产
5月18日清晨,在开铁口的现场,副炉长薛长辉仔细观察着开口机钻杆处的钻入角度,“赶紧退出,勤换钻头,钻过断层”薛长辉对炉前班长秦浩说道,铁口工陈亮在班长指挥下停止了钻孔,并将钻杆退出,秦浩非常熟练地用卸下已经磨损的旧钻头并换上新钻头,之后凿岩机继续前进,直到钻透泥包到达炉缸内,铁口深度3000毫米……9时15分,随着钻杆退出铁口孔,碗口粗的渣铁流喷涌而出……
随着炉况运行的需要,对炉前出铁的要求也变高,尤其铁次间隔要求零间隔出铁,在高炉开口过程中,油管经常受高温炙烤,经常出现油管接头处经常性破损,影响开口时间,导致正常生产受阻,成为影响高炉稳产顺产的一大隐患。
为此,2#高炉技术人员与设备管理人员主动作为,通过查阅资料、经验交流等方式,最终确定用“雾化装置全覆盖间断性降温冷却”方法来降低温度,使运行设备周边温度大幅度降低,延长周边设备使用寿命,同时也降低备件费用和人员劳动强度,避免了因油管原因造成炉内憋渣铁,造成压差高而减风,为炉内守风和优化高炉操作创造了条件,有利于提高高炉技术经济指标。
据悉,在高炉产量破冰之路上,他们还先后成立了调度组、原料组、设备保障、公辅等攻产量、提指标保障组,制定了15项重点保障措施,明确了责任人和时间节点,先后解决了工艺操作、外围保障、设备稳定运行等难题,为突破高炉生产瓶颈扫清了障碍。(汉钢公司炼铁厂 何光钊)