自下半年以来,焦炭市场价格大幅上涨,达到今年以来价格最高点。一时间,严重影响生产经营高效运转。如何做好降本增效,确保高炉顺行,推进高质量发展?成为摆在炼铁人面前的一道“必答题”。
为此,汉钢公司炼铁厂党委先后多次开展了“三问三思”大讨论活动,使广大干部职工自我剖析,弥补差距、改进工作,以降耗、提质、增效为导向,聚焦生产、管理、设备等各个细节,持续开展围绕铁前系统增效项目,先后从工艺管理、炉前管理、筛分管理、上料管理、优化高炉操作等攻关,各项高效措施环环相扣、层层推进,打出了一套降本增效“组合拳”,助力年末冲刺攻坚创效。截止目前,高炉完成燃料比较11月份降低10kg/t,攻关效果显著。
深耕炉料结构,降本增效“步子稳”
“要想方设法,在炉料优化上下功夫,深耕细作,‘磨’出实招、‘磨’出效益。”在公司生产早调会上,公司党委委员、副总经理卫军民话语铿锵。
要千方百计在“料”上做好文章!汉钢公司生产技术部迅速牵头成立专项攻关组,以烧结、炼铁、物流、供销部门协同制订量化降低燃料比的攻关目标,适当配用新库利、巴混精粉、南非PMC等高性价比矿种,从烧结矿碱度稳定率、低温还原粉化率、粒级组成、球团抗压强度等参数进行调整,有效稳定提高原燃料入炉水准,为进一步降低焦比及铁水成本打下基础。
“通过炉料结构中配加块、优化高炉喷吹配煤结构……有效降低配矿和综合铁水成本,实现从“料”字上挖出潜力。” 该厂原燃料主管庄旋说到。
聚焦工艺改良, 产量效益“面貌新”
“要用空间换指标,装料制度及送风制度必须大幅调整!”炼铁厂副厂长陈智平的建议一语中的。11月中旬,在1号高炉检修期间,该厂进行风口区中套的调整及布料器的更换并对不完善、不规范的工艺操作进行整顿,使得布料更精准、炉型更规则、煤气流更稳定。
“我们改变了以前的思维,生产上做到了‘看菜吃饭’!”炼铁厂厂长助理车敏介绍,该厂一改之前的固定化思维模式,以数据化的指向提前调剂,实施高炉精细化操作,精准调剂炉况运行趋势。
“继续加大稳定风温的使用,注意量压比的变化。”
“平衡好炉温,降低硅偏差,提煤降焦。”
同时,该厂加强值班工长操作水平的提升,严格按照操作方针执行,全力为下道工序的稳定提供优质铁水,促使炼铁上下道工序之间更加顺畅。
工艺的技改,让职工乐开了颜。主控室一排排风口窥视影像,实时监测每个风口运行情况,高炉值班室内,值班工长孙晨晨欣喜地告诉笔者:12月份以来,高炉炉况运行稳定,各项工艺参数都处于理想值。
“产量稳定了,外围基础管理还得跟上。耐材质量的稳定对于炉前出铁和炉内优化都至关重要。”2号高炉副炉长薛长辉表示,他们重点做好炮泥、渣铁沟浇筑修补质量的监控,并统一炉前标准化操作,保证了铁口深度足够稳定。四季度以来,高炉炉前减风堵口、设备事故均为零,为高炉稳定生产提供了重要保障。
坚持问题导向 精准施策“成效好”
“要做到事前控制,优化生产组织,强化生产过程控制,找到影响指标的症结,对症下药,冲刺四季度!”在2号高炉车间例会上炉长张小帅吹响了奋战全年生产经营目标的号角。
战鼓擂响后,工段和班组迅速行动,全力为优化高炉生产组织措施集思广益,一个个好招、妙招纷至沓来。
“必须每炉铁后加大粒化塔和转鼓溢流槽的检查、风口区域送风装置的温度变化、公共渣沟的通畅与否……推进标准化作业,加强高炉精细化管理”“要注意每班取料点焦炭的变化,抓好碱度、炉温及出铁”“注意布料的准确性,炉内煤气流分布,适当提高顶压,增加煤气在炉内滞留时间,提高煤气利用率”……大家你一言我一句,一项项措施精准有力,在暗暗“较劲”同时,为生产创效献策“充电”。
与此同时,该厂还出台降耗提产攻关方案,通过四级炉况管理、焦炭质量评价机制、取料筛分管理、铁口管理等工作,在保证高炉稳定高效的同时,通过工艺降耗、技改降耗、设备管理降耗等方式,大大降低铁前成本消耗。
“经过一系列行之有效的措施,截止目前,2号高炉平均利用系数为2.71,生产保持稳定高效。”年末冲刺,张小帅信心满满。(汉钢公司炼铁厂 何光钊)