今年以来,汉钢公司轧钢厂攻坚克难、凝心聚力奋斗100天,取得了1号高线热机轧制改造项目阶段性成功,从5月23日投产至今,经过新工艺引进、轧线孔型优化、设备更新等一系列“升级变身”后,1号高线在生产中已结出累累硕果。
瞄准中心, 激活“科学轧钢”的崭新动能
借热机轧制项目改造之机,一号高线除增加减径机设备、后移风冷线等“硬”改造之外,还开展了各种“软”改造来优化全线生产。经工艺测算,改造后精轧机组更换为230辊箱,淘汰原来的5架170辊箱,轧槽过钢量较原产量提高两倍,有效的提升了作业率。同时辊环共用、降低了碳化钨辊环库存。
经过细致测算,对原孔型也进行了重新优化,均匀分配各道次压下量,全线共9架次采用优化后的新孔型轧制,生产稳定顺行。另外,科学利用新增减径机的头尾升降速功能,提高钢材头尾部尺寸精度,减少剪切圈数,成材率指标提升0.17%。
紧扣主线,打造“效益轧钢”的强劲引擎
改造后的1号高线可实现低温轧制,为盘螺降合金提供了空间,新增的减径机组对于轧制速度提升也极具优势。6月29日1号高线开始采用热机轧制工艺进行盘螺降合金实验,经多次小批量试轧,对数据进行分析、优化关键点温度控制及风冷工艺后,实现了第一阶段φ8盘螺无钒钢的批量生产,截止目前已轧制无钒钢达预期水平,经全面检测,钢材外观质量正常,性能合格,金相组织正常。而成本方面,初步测算可降低吨钢合金成本20.72元,同时,φ8规格日产连续14天稳产、优产,较改造前产量提升4.5%。
实践探究,把好“技术轧钢”的精准定位
3个月以来,汉钢公司轧钢厂围绕热机轧制工艺,联合上下游工序,在盘螺降合金实验及批量生产的过程中,在分析钢材质量检验数据的过程中,进行了关键点温度对钢材性能及晶粒度的影响、轧后冷速对盘螺组织转变的影响,热机轧制工艺对盘螺外观质量影响等方面的实践与探究,在实现改造目标的同时加深基础理论研究、强化技术支撑,为“高产、优产”筑牢根基。在实践探究和内外部技术交流的过程中,轧钢技术人员的专业能力、知识面、以及解决实际问题的能力也得到了有效的提升。(汉钢公司轧钢厂 周慧敏 唐辉)