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创新驱动 探索降本增效新模式
发布日期:2021-03-16    作者:高浪 解茜楠    
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近期,龙钢公司炼钢厂紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,紧抓“四个聚焦”,落实“四个突出”,深推安全、稳定、高效、低耗的生产组织模式,全体干部职工咬定目标、精准施策,持续发力、深挖内潜,促使多项指标取得新突破,助力企业打赢“三大翻身仗”。

创新驱动 探索降本增效新模式

该单位技术人员查找内部硬件方面的不足,调节二文重锤装置,实施煤气回收过程的动态调节,确保吹炼中期煤气顺利回收。在煤气管道安装激光分析仪,确保煤气回收分析仪器检测的敏锐性,提高煤气回收量。将煤气回收动态时间显示在炉前操作画面,使操作人员了解吹炼过程煤气回收时间,对出现的问题及时解决。针对煤气回收过程曲线异常和氧气含量异常情况,不断跟踪铁水等原料质量,并调整炉前操作,确保操作稳定。截至目前,转炉煤气回收达130.5立方米每吨,在同行业排名第12位,创历史最好水平。

创新驱动 探索降本增效新模式

该单位整合蒸汽回收管线,把从管线引接的其它用气进行盲堵,杜绝蒸汽管线乱拉乱接,跑冒滴漏。每个汽包出气管线安装蒸汽计量表,确保蒸汽回收异常时能尽快找出是哪座锅炉的问题,以便及时处理。在电脑操作画面建立蒸汽压力回收曲线,并监视蒸汽动态回收过程,对存在的压力波动及时查找原因。将原来的手动蒸汽阀门改为自动控制,减少人工开启阀门的滞后性和安全性,减轻人员劳动强度。同时成立攻关小组,定期召开分析讨论会,制定整改方案和措施、责任人和完成期限,使项目按期达标达效。通过一系列措施的实施,该单位蒸汽回收量达到110千克每吨,在同行业排名第4位,创历史最好水平。

创新驱动 探索降本增效新模式

连铸结晶器是连铸生产的核心设备,结晶器运行周期直接影响生产效率。为提高生产效率,该单位技术人员不断调整缓蚀阻垢剂配方,加大缓蚀剂成分用量,对循环水中铁离子浓度进行检测,控制水中铁离子浓度。针对铜管导热性差,做好现场检查监管,设有专人专管水质运行,对存在的问题尽快沟通解决。通过一系列措施的实施,有效延长结晶器运行周期,6#连铸机结晶器铜管拉钢量达到15115吨的好成绩,年创效约40万元。(龙钢公司 高浪 解茜楠)