汉钢公司积极转变观念,加速推进新品研发,在保证产品质量的基础上,进一步释放产能,全力做好提质增效工作。
市场倒逼 思维先破局
圆钢边际效益好,释放产能就是增加效益。为抢夺市场“红利”,汉钢公司将圆钢月产计划由两万吨调至四万吨以上。以往总是间歇性生产的圆钢一下子变成满负荷生产,而且生产压力之大从未有过。
怎么稳定生产,提高效率,释放产能?汉钢公司棒线作业长说:“面对严峻的市场形势和巨大压力,大家必须拧成一股绳,凝聚坚决完成任务的思想共识。”汉钢公司组建生产攻关小组,紧贴生产一线,和岗位操作职工一同研讨、一同查摆,狠抠问题根源。进入8月份以来,圆钢轧制相比之前机架间速度波动更加平稳,精轧成品尺寸更加稳定。
盯住问题 “打蛇打七寸
汉钢公司跳出提产就必须进行技改投入的惯性思维,紧紧围绕生产目标,迅速将各项攻关举措聚焦到问题点上,围绕合理匹配剪切、查支、分钢、收集与出钢节奏的问题点上,计算精确到秒,用秒表计算各工序作业时间,通过摸索发现,不是剪切、包装支数越多时产量就越高,只有合理匹配各规格4号剪倍尺分段,优化包装支数,才能实现收集与出钢节奏相匹配的最优效果。汉钢公司轧钢厂负责人说:“这一发现,让我们欢喜。也就是说,只要改进操作方法、优化操作细节,就能解决问题。”
各种操作方法的改变随之展开,先是优化打包机动作时序,将原来的4次捆扎改为3次捆扎。再在满足最快出钢节奏的前提下,减小轧件冷床倍尺长度,节省冷剪切剪时间。最后分规格固化冷剪上钢段数,固定支数,按组查根。解决问题的办法从最后的打包机,一点一点向前移,在“零”投入的前提下,先后找到了查支、倍尺优化三个重要制约点,并快速出台了相应的操作规范。
狠抓落实 念好紧箍咒
上面千条线,下面一根针。操作方法的转变及优化,只有员工切实落实到岗位上,才能起到应有的效果,整班管理人员深谙此道。汉钢公司轧钢厂组织班组开展劳动竞赛,生产达标竞赛紧紧跟上,谁干得好就奖励谁,新的操作方法谁执行得好,就表扬谁。大会讲、小会谈,严肃现场规范。管理人员和技术人员分班包保,跟踪抓落实。每捆钢材打包周期由52秒减少到47秒,打包速度提升了;不再按支查,改为按组查,钢材收集效率提高了;每小时多出2.5支钢、不同轧材机时产量在不断增加。冷床满钢现象消除,机时产量同步提升;干好了奖励,职工士气足,精细操作的氛围更浓;操作越精细,生产越稳顺,生产效率越高。
汉钢公司以“提高小时产量”为抓手,从轧制计划入手,班班定计划、班班算产量,统筹谋划,联动推进。每班的生产计划经过作业长审核后方可启动,不符合换辊规程的计划,必须重新编排,确保在联动计划和定尺计划穿插上线时,能按照“集中集批”的原则入炉,最大限度提高效率、降低燃耗指标。同时,对板坯库库位实施精细化管理,保证实物信息一致。优化轧制计划,尽可能按垛上料,减少现场找料的频次。经过不断实践总结,轧制效率明显提升,屡创高产。2024年,按炉轧制月产量实现生产目标,平均每小时较2023年日产水平提升2.11%。(汉钢公司 董晓芬)