“自从将布袋除尘器的清灰频次由每班3次调整为2次,脉冲循环间隔时间由每次10秒调整到每次15秒,每月可节省压缩空气35万立方米,可节省费用约3万元。”汉钢公司烧结厂脱硫车间负责人指着主控画面介绍道。
今年以来,该单位瞄定全年目标任务,立足岗位,以精益化为抓手,以“转变观念、加强管理、专业创新、重点突破”的工作思路,坚持把小改小革、修旧利废、指标控制和优化生产系统作为重点工作来抓,“软”“硬”兼施,在日常生产和检修过程中寻求降本增效新路子。
通过细化设备管理、细化能源管控,根据每日活性炭、氨水、液碱、蒸汽、高炉煤气、转炉煤气等主要指标的波动情况,查找具体原因,及时分析、总结好的做法,在各车间横向对比、在各班组间纵向对比,补足短板,强化弱项。
一季度以来,组织各岗位清理电除尘积灰、吸附塔积灰,在保证环保达标排放的同时,最大限度节能降耗。集中组织班组长、主控工、风机工、电除尘、布袋除尘等岗位操作人员,分析影响单耗及指标的因素,探讨降低活性炭用量、环保数据管控的操作技巧。通过制定电除尘检修标准,大大降低了吸附塔塔压;根据入口氮氧化物浓度及时调整喷氨量,将现有蒸发器一对二,改为一对一使用,从而更精确控制喷氨量需求;对脱硫脱硝关键参数及能源介质增加声光报警,及时动态调整增压风机、热循环风机及冷却风机负荷,用电量明显下降。
据该单位设备员许鹏飞介绍:“设备在正常运行时,职工无法对其内部结构、性能进行详细掌握。但是在修旧利废过程中,我们可以拓展思路,了解其内部结构,剖析异常现象原因,思考如何改进优化。”如此一来,既有效减少了同类废旧物品的产生,而且通过零部件更换等手段对废旧物品进行修复,实现了废旧物件的综合利用。在此过程中,还大大提升了职工分析判断和解决问题的能力,提高业务水平。
一直以来,该单位秉承“没有绝对的废品,只有放错地方的资源”的管理理念,对废旧物资再拣选,在废料场“淘宝”,开展“清库”行动,调剂积压、闲置物资,对淘汰物资进行革新改造,提高利用率。针对燃破除尘淘汰防静电不防爆滤筒闲置的现象,该单位设备环保科联合脱硫车间、配料车间,根据除尘灰成分含量不同,结合滤筒型号,准确分析判断,将淘汰滤筒安装更换至筛分除尘,保证了筛分除尘稳定运行,节省采购费用8万元。
处处精打细算,时时开源节流。在烧结厂,全员多点发力、精耕细作,一系列聚沙成塔、积少成多的增效举措,已成为全体烧结人的思想共识和行动自觉。(张明 朱丽君)