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持“家”有道 他们的降本有实招
发布日期:2024-03-13    作者:白佳鑫    
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基层一线是提质降本的源头所在,然而如何将上级工作部署落到实处?如何提升效率,减少内卷消耗?汉钢公司轧钢厂轧机装配车间聚焦精益管理、技术改造等工作,持家有道全力为公司治亏控亏贡献基层力量。

改出“加速度” 单槽过钢量提升15%

该单位践行技改服务生产的理念,针对在线轧机使用过程中出现的槽老、掉肉等问题,技术人员经过细致的研究,发现是轧机冷却水管由于材质及结构的原因,导致流量与压力较小,进而造成轧槽磨损较快,使得过钢量降低。

“出现不足,我们就要及时纠偏,轧机冷却水管改造计划要抓紧实施,必须想方设法确保产量提升的根基稳定。”经过选材、测绘、设计,最终该车间决定使用3mm钢板自制宽水管,经过制作和线上实验,改良后的轧机冷却水管不但流量大、冷却效果明显,且每根自制水管费用较之前购买的降低1200元,按照高线14台在线轧机测算,满足用一备二的前提下,将解决约费用10万元。同时,改造后的冷却水管均可实现修复循环使用,并进一步使得每架轧机单槽过钢量提升15%,为轧钢厂提产降本带来坚实保障。

按下“快进键” 优化孔型提升产量

持“家”有道  他们的降本有实招

当前,随着企业转型升级步伐加快在践行柔性生产过程中受轧辊孔型和工艺的限制,每隔1.5小时就要进行一次停机更换轧机,既浪费时间又增加成本。

如何减少轧机更换次数?能否进行孔型优化?该车间带着问题,以“动真碰硬”的精神深入开展攻关,该单位协同生产技术人员,每日对在线轧机的辊缝尺寸过钢量数据、换辊频次等进行科学统计经反复勘察计算,设计出一套新的轧辊孔型,并精准确定轧辊辊缝、槽深因子等参数,确保工艺的可行性。经过对2#高线粗中轧轧机孔型进行优化,全面降低了生产过程中钢坯对轧机的冲击力,消除轧机自身机械弹跳等险肇情况有力保证了生产安全稳定顺行。

不仅如此,改造后的轧机轧槽浅,轧辊单次车销量降低,提高了每支轧辊的上线使用次数,大大降低了吨钢成本,预测全年累计节约轧辊承包费用10万元。

激发“新活力” 新动能实现新突破

该车间以内部机加工设备为依托,发挥车床、钻床、锯床、线切割等设备优势,承接公司内部所有能加工的备件,将自身机加优势发挥最大化。截至目前,该车间已通过自主加工调错辊装置168余件,节约采购成本2.3万元,为内部更高效服务生产带来坚实保障。

此外,该车间还结合发展需求,不断探索促进员工成才的新方法,强化师带徒、传帮带效果,提升员工技能水平,进一步提升员工一专多能的综合素质能力。如今,车间机加班80%以上人员均掌握3种以上加工技能,每月完成公司内部各区域零备件加工500余件,真正彰显持家有道的理念,为公司打赢生存保卫战贡献了基层力量。(汉钢公司 白佳鑫)