基层一线是提质降本的源头所在,然而如何将上级工作部署落到实处?如何提升效率,减少内卷消耗?汉钢公司轧钢厂轧机装配车间聚焦精益管理、技术改造等工作,持家有道全力为公司治亏控亏贡献基层力量。
改出“加速度” 单槽过钢量提升15%
该单位践行技改服务生产的理念,针对在线轧机使用过程中出现的槽老、掉肉等问题,技术人员经过细致的研究,发现是轧机冷却水管由于材质及结构的原因,导致流量与压力较小,进而造成轧槽磨损较快,使得过钢量降低。
“出现不足,我们就要及时纠偏,轧机冷却水管改造计划要抓紧实施,必须想方设法确保产量提升的根基稳定。”经过选材、测绘、设计,最终该车间决定使用3mm钢板自制宽水管,经过制作和线上实验,改良后的轧机冷却水管不但流量大、冷却效果明显,且每根自制水管费用较之前购买的降低1200元,按照高线14台在线轧机测算,在满足用一备二的前提下,将解决约费用10万元。同时,改造后的冷却水管均可实现修复循环使用,并进一步使得每架轧机单槽过钢量提升15%,为轧钢厂提产降本带来坚实保障。
按下“快进键” 优化孔型提升产量
当前,随着企业转型升级步伐加快,在践行柔性生产过程中受轧辊孔型和工艺的限制,每隔1.5小时就要进行一次停机更换轧机,既浪费时间又增加成本。
如何减少轧机更换次数?能否进行孔型优化?该车间带着问题,以“动真碰硬”的精神深入开展攻关,该单位协同生产技术人员,每日对在线轧机的辊缝尺寸与过钢量数据、换辊频次等进行科学统计,经反复勘察计算,设计出一套新的轧辊孔型,并精准确定轧辊辊缝、槽深因子等参数,确保工艺的可行性。经过对2#高线粗中轧轧机孔型进行优化,全面降低了生产过程中钢坯对轧机的冲击力,消除了轧机自身机械弹跳等险肇情况,有力保证了生产安全稳定顺行。
不仅如此,改造后的轧机轧槽浅,且轧辊单次车销量降低,提高了每支轧辊的上线使用次数,大大降低了吨钢成本,预测全年累计节约轧辊承包费用10万元。
激发“新活力” 新动能实现新突破
该车间以内部机加工设备为依托,发挥车床、钻床、锯床、线切割等设备优势,承接公司内部所有能加工的备件,将自身机加优势发挥到最大化。截至目前,该车间已通过自主加工调错辊装置168余件,节约采购成本2.3万元,为内部更高效服务生产带来坚实保障。
此外,该车间还结合发展需求,不断探索促进员工成才的新方法,强化师带徒、传帮带效果,提升员工技能水平,进一步提升员工一专多能的综合素质能力。如今,车间机加班80%以上人员均掌握3种以上加工技能,每月能完成公司内部各区域零备件加工500余件,真正彰显持家有道的理念,为公司打赢生存保卫战贡献了基层力量。(汉钢公司 白佳鑫)