今年以来,汉钢公司轧钢厂以技改创新为抓手,发动全员参与成本管理和挖潜降耗工作,吹响了降本增效高起点开局的冲锋号。
向内挖潜 多措并举握紧“钱袋子”
在降本增效工作向纵深推进的过程中,汉钢公司轧钢厂刀刃向内处处细算“成本账”。成立了电耗、煤耗攻关小组,积极推行科学轧钢理念,在满足产品质量的前提下,通过工艺优化、提高坯料热装率等举措,适当提高开轧温度,以降低电机负荷和减少煤气消耗。严抓主要生产车间跑冒滴漏及停机期间设备的关停,夯实四级点检责任,全力避免油、水、电、汽等能源介质的异常消耗。严格审核备件需求计划,根据实际消耗进行合理申报,避免出现囤积浪费资源的情况。围绕成材率、定尺率、合格率等重点技术经济指标开展攻关,优化各冷剪、飞剪标准,聚焦减少生产中废的最优解,多维度形成一体化降本格局,有力握紧自身的“钱袋子”。
变废为宝 革旧陈新抠出“大效益”
新修的电机运行良好、废旧油泵拆分后也能补位继续使用……走进汉钢公司轧钢厂高线车间,维修电钳工经常利用生产不忙的时间段修修补补,用勤劳的双手抠出“大效益”。
有这样一个实例,该车间加热炉液压泵使用寿命仅为两年左右,当长时间使用后便会出现压力低、漏油、异响等情况,对加热炉整体水循环造成阻碍。然而,由于泵体精度极高,如果送出外委修复,则会造成成本升高。
为解决这一问题,高线车间钳工班组织相关人员查图纸、找资料,寻求解决方案。同时,班组通过网上相关设备的维修影像讲解学习,在不懈的努力之下,最终成功修复泵体。此后,该班组又继续延伸覆盖面,分别更新精轧传动液压站、粗轧液压站等区域油泵,促使节约备件费用10余万元。
上述的示例是轧钢厂修旧利废、变废为宝的一个缩影,今年4月份,该厂轧机装配车间同样也将“金点子”运用实际工作中,通过解体维修废旧轧机共恢复使用25台,盘活备件积压资产210万元,节约成本153万元。
“废旧物资只是放错地方的真金白银。”在该厂,全员围绕修旧利废出金点子、想方法,共同为降本增效尽献绵薄之力,力促实现维修费用再降低。截至目前,2023上半年轧钢厂共征集“查找提改献”和修旧利废项目共65余项,累计创效60余万元。
对标赶超 精打细算过好“紧日子”
汉钢公司轧钢厂及时利用“走出去”契机,从其中汲取降本力量。组织生产技术人员前往行业先进单位进行全面对标,就钢坯成分标准、生产过程关键工艺控制等方面进行深入交流学习。同时,结合内部高、棒线车间降合金推进情况,对以往方案中阶段性目标成分范围、加热温度参数、轧制温度参数、轧后冷却参数、质量分析项目及全过程管控措施进行细化补充完善,形成常态化合金降本工作机制。截至目前,多类降合金工作高质量稳步推进,产品质量得到下游客户高度赞誉,为进一步降成本提供动力源。严密监控各类物料单日消耗情况,逐项与兄弟单位对标进行分析对比,找出差异精打细算做出内部调整,确保自身降本增效工作不是闭门造车的。(汉钢公司赵国徽 董晓芬)