1、7、5%……这些看似没有关联的数字,在汉钢公司轧钢厂生产现场,却如一串串靓丽的音符碰在了一起,在这春意盎然之际,跳动着“踩”出春天里奋战、奋战、再奋战的动人节拍。
忙起来—协战1小时
“大家将工器具准备齐全,今天中午12:30-13:30短暂停机,我们要利用这1个小时完成高线配电室母排桥架和进线柜断路器消缺作业。”中午临近下班时分,刚刚接到生产调度通知的高线维修副主任井浩忙而不乱,在进行安全确认后,他便马不停蹄带领班组成员前往作业现场。
一个不到1平方米的空间里,井浩钻了进去,勉强调整位置后,一只躬着腰靠探照灯的光线观看绝缘套管、母排有无放电痕迹,对母排连接处的裸露部分缠绕绝缘带,用棉纱清扫母线灰尘,20分钟后,只见他利用臂力支撑从里面钻出来。
“怎么可以把触头安全挡板去掉呢?”
“小心拆卸”“注意安全”……配电室内传来井浩的一声声提醒,原来这是电工小马由于对此项作业熟练度不高,还存在着一些不规范的动作,尽管提前已经对设备进行了断电,各项安全措施已做到近乎完美,但井浩还是不放心,守着旁边悉心指导。
左右调整一下开关进出的角度,压起、抬高,一系列操作后,抽屉箱顺利推了进去,在井浩的指导下,电工小马动作逐渐娴熟起来,他也成功蜕变成长了许多。
一个个忙碌的身影,1小时的共同协战,伴随着断路器传来“砰”的合闸声,一冬天高负载出力后的配电室经历了一场“全身体检”,又开始了新的征程。
动起来—抠出7千元
“550轧机支撑座这几个压环急需修复,还有出炉辊道底座等待重新焊接,这两项工作需加快进度,这可是班组3月设备降成本的关键点。”电工张研对于工作一向风风火火,班前会刚开完,他便叫上焊工搭档张东立即行动起来。
一天的工作中,他们分工明确,轧线正常生产时,就在备件修复区使用高强度的M12螺栓对压环一圈进行加焊修复。停机时便见缝插针对旧辊道拆解下线,重新用钢板钢坯下料,组建辊道底座,进行堆焊。虽然弄得满身油渍,但忙碌紧张的一天疲惫却没有在两人脸上浮显。
在设备维护和备件修复中,张研、张东这对黄金搭档“铁算盘”打得准,他们精于计算每一项成本消耗,像制作简易插销替代柜门锁、原料跨行车电缆线槽架空、给线槽内加保温棉防护等,凡是能抠出成本的地方,他们都毫不含糊,努力动手去做,半个月辛苦下来,修复了8个压环、完成单高线出炉辊道底座组修复,节约备件费用7千元。
学起来—解决1处难题
“今年来棒材这边新品规格较多,冷床设置参数较多易造成输入错误或记录错误,进而导致冷床乱钢或堆钢,这怎么解决?”班前会上,职工小王提出了心里的困惑。
遇到职工不解,作为该厂棒线车间的维修主任朱天龙并没有当场给出解释,而是开完班前会后,带着职工来到主控台。
打开笔记本上备份的冷床PLC梯形图,从输入、输出点地址编号、地址分配,到如何编辑项目对象、创建项目代码、新加冷床工艺参数配方功能生成应用程序、与Wincc相结合实现控制,在主控室内朱天龙讲得细致,大家听得认真。
“按照我讲的,你现在在这个电脑上操作增加配方功能。”现场,朱主任发挥专业优势,带领大家一起学习知识,参与到解决难题实践中来,很是“热闹”。
在他们的共同努力下,一套方便对各规格参数进行下载、查询、删除的自动操作系统应运而生,这不仅避免因人为操作失误导致的废钢事故发生,也提升生产效率5%。( 王 倩 )