汉钢公司炼钢厂紧紧围绕“降本增效”目标,将小创新、小技改作为深挖内部潜力的突破口,积极开展创新创效攻关和降本增效活动,用“小技改”做出提质增效大文章。
“小技改”有大增效
“以前我们更换一组支撑辊很麻烦,需要整体拆除后再校正支撑辊轴承座基准面,大概需要3小时,平常中包到期,停机时间更换维护支撑辊难度很大。”连铸2#机工长郝晓飞说。
在汉钢公司炼钢厂领导班子的带领下,围绕设备存在问题进行立项,技术攻关解决瓶颈,确保设备高效运转。将轴座改为便于更换的卡座形式后,平均更换一组支撑辊仅需1小时左右,更换时间大幅缩短,显著提高维修效率。同时支撑辊更换不需要再次校正,可充分利用中包到期时间进行维护,确保铸坯质量得到控制和提升。
“小技改”有新突破
“转炉二次除尘烟气排放都集中在这公用的一个排气筒,排查是哪个仓体出问题,导致烟气排放异常很耗时间”炼钢厂除尘车间负责人说道。
经过不断分析,汉钢公司炼钢厂领导结合现有先进工艺,对转炉二次除尘器单仓体排放烟气含尘量进行改造,增加排放烟气含尘量在线检测装置。通过在线检测,判断除尘效果,数据异常时可快速定位故障仓体,杜绝烟气排放粉尘量超标现象,避免造成环境污染事件。此外,根据单仓含尘量变化及数据判断除尘布袋使用效果,合理更换布袋,防止布袋提前更换产生浪费。
“小技改”保大安全
为改善钢包底吹氩气量及吹气效果,实现提质增效,在炼钢厂领导班子的带领下,充分发挥职工多年积累的工作经验和技术专长,对确保渣层不破坏的情况下给予钢水最合适气体流量软吹,稳定实施气量微调等难点积极建言献策,技改革新。通过全自动化吹氩系统改造后,实现了钢种精炼过程的不同吹氩要求,钢包透气性波动时氩气流量、压力的自动调节。同时,具有提高吹氩效果,精准控制吹氩时间,提升底吹搅拌和钢水夹杂物去除,改善精炼钢质量,提高现场作业安全性的效果。
一个小的改善不仅解决了生产现场的实际问题,也反映了职工迎难而上,敢于创新的精神。未来,汉钢公司炼钢厂将秉承高质量发展不容懈怠,降本增效永无止境的态度,一如既往立足实际,在“降”字上下功夫,在“增”字上做文章,为汉钢公司节能降耗、质增效增添源动力!(汉钢公司 乔文博 杜月利)