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把降本增效写进检修故事里
发布日期:2022-12-20    作者:白延芳    
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四季度,龙钢公司炼铁厂坚持在做好系统检修工作的同时,不断加大提质增效、节支降耗管理力度,引导干部职工集智聚力、深挖内潜,助企业生产成本持续降低。

上下同心,攻坚克难降成本

把降本增效写进检修故事里

“工长,您好,煤气预热器正常烧炉一氧化碳检测结果高于正常标准。”在发现电脑画面显示异常后,5#高炉主控工第一时间向当班工长报告

“快!马上通知电工、岗位工检查现场设备……”接到通知后,电工、岗位工各尽其职,迅速赶往热风炉煤气预热器现场仔细排查原因,成功避免了一次高炉热风炉无计划休风事故。

据了解,此类重大作业项目以往由外委人员承担维修,但受3#高炉和400㎡烧结机同步检修影响,外委维修人员力量不足。为此,该单位干部职工不等不靠、克服困难,迅速组建维修突击队,自主承担此次煤气预热器维修和更换项目,快速消除了每小时煤气消耗增加2万立方米、热风炉风温降低20摄氏度等致使炼铁成本升高问题。项目实施后,不仅单次可节约外委维修费用22万元,而且降低了高炉正常生产煤气消耗,提升了热风炉风温,有力推动了高炉经济技术指标持续提升。

鼓足干劲,检修技改显效益

把降本增效写进检修故事里

“4#高炉TRT升级改造任务较计划提前7小时完成,日发电量也从以往每小时24千瓦提升到26千瓦。这是全体干部职工历经6天17小时努力的结果,为你们点赞!”晨会上,该单位厂长对参加4#高炉TRT升级改造工作的干部职工给予肯定与赞扬。

以往,该单位4#高炉TRT运行过程中,因机组负荷升高,容易造成煤气出口弯管和管道振动较大,导致管道腐蚀泄漏,且存在较大安全隐患。针对这一问题,该单位设备技术人员抢抓高炉检修时机,通过增加方圆节管道长度,更换出口管道膨胀节,并在方圆节及出口弯管内部增加两道导流板等措施,改变了管道内气流流场、激振频率和管道固有频率。同时配套对TRT电控系统同步进行了优化改造。改造后,既顺利消除了管道同频共振问题,也进一步提高了清洁生产发电指标,日发电量比改造前提高9.5%,每日可增效1.12万元。

对症下药,擦亮“眼睛”保生产

把降本增效写进检修故事里

“亮亮,我们今天的检修任务就是做好高炉探尺的‘主治医师’。”“那咱就抓紧干!得让高炉的眼睛久亮长明……”该单位电气技改小组成员经过探讨研究后,明确了改造方案和工艺要求。

高炉探尺为典型的位能性负载,其工艺要求呈自由落体状态的重锤能够自动跟踪炉内料面高度,即“浮尺”功能,被称为“炉内眼睛”。该单位3#高炉在日常生产过程中,由于探尺变频器使用时间过长和电气元件老化因素,速度编码器和解码板容易反复发生故障,造成探尺曲线波动不准确,不能实时精准跟踪炉内料面高度,不利于高炉炉况稳定。

为解决上述问题,该单位电气技改小组通过重新绘制图纸、编写程序,决定采用S120系列高性能驱动器对探尺变频器进行升级改造,一举实现了在不带转速反馈的矢量控制模式下,速度控制、转矩控制和速度限幅的自由切换,降低了设备故障率,保障了高炉炉况长期稳定顺行。(龙钢公司 白延芳)