近期,龙钢公司储运中心汽车队作业区锲而不舍反复试验改造,成功解决了高温球团区域装载机实心轮胎磨损较快的难题,提高了实心轮胎更换周期,月可节约1.8万元。
进入公司14#料场球块大棚,阵阵热浪迎面扑来,热红球团正被装载机一铲铲推起,按照与块矿的比例,装进汽车,送往炼铁原料仓口,开始它们的“钢铁冶炼”之旅。由于球团矿温度过高,在这个区域作业的装载机与其他装载机不同的就是那双与众不同的“大脚”,普通轮胎承受不了高温的炙烤,同时为了避免爆胎造成的安全事故,经过多方考察了解,并结合实际工作特点,这里的装载机两个前轮配备实心轮胎,比普通轮胎耐磨、防刺和防爆。但是实心轮胎价格昂贵,运行过程中高温导致橡胶炭化,造成磨损加剧。使用周期在30天左右,每30天就得更换一次,更换频繁,加重劳动量。
如何降低实心轮胎的磨损,延长其使用寿命成了该作业区人员最关心的热门话题。在专题讨论会上全员集思广益,有人提出给球团洒水,有人提出给轮胎安装保护链。但直接给球团洒水会导致球团破裂,同时洒湿的球团会降低炼铁炉温,给轮胎装保护链虽然会保护轮胎,但装载机作业时会将球团矿碾碎,更何况保护链的价格不菲,使用寿命也有限。最终经过多次讨论,确定了一个最有效和最实用的方法,给实心轮胎在作业过程中降温。
说干就干,经过安装水箱、气管、水管和阀门后,利用车辆储气筒的气压对水箱进行打压,驾驶员可以利用安装在驾驶室内的阀门控制开关,将水箱的水从水管喷出。经过初步试车后,一切看似近乎完美,达到了预期效果。然而经过两天的实际运行,驾驶员发现喷淋系统确实能起到给实心轮胎降温的效果,但是却非常费水,一罐水只能用半个小时,正常情况下一个班需要加6-7罐水,频繁的加水使得驾驶员工作非常疲累,提出能否增加罐体容积,减少加水次数,提高作业效率。
发现问题,设备管理员再次深入现场调查,发现喷淋系统费水的原因不是罐体容积小,而是出水口太大,虽然能起到轮胎降温效果,但是一部分水也浪费掉了,如果能在出水口上做文章,也许会起到节水作用。经过对比,计划用洗扫车的喷嘴代替目前的水管喷水,喷嘴喷出的水雾化效果更好,覆盖轮胎面更广且节水,改造完成后每班加水次数从原来的6-7次减少到2次,节约加水时间2个多小时,轮胎更换周期也由原来的30天左右延长到45天左右,有效提高了作业效率,降低驾驶员劳动强度的同时成功实现降本增效目的。(龙钢公司 张涛)