今年以来,汉钢公司轧钢厂紧紧绕“转型升级、突破瓶颈、降本增盈、改革发展”的工作主基调,扎实开展各项生产经营工作,从技术改造、工艺优化、管理提升三方面积极探索,深入思考降本增效的最优策略,寻找降低生产成本的“破题”之道。
技改赋能——高线盘螺吨钢成本再降!
“结合前期试验结果及工艺控制情况,现申请对HRB400Eφ6mm-φ10mm熔炼成分进行调整”、“本周高线盘螺生产已达到预期产量,高线车间要驰而不息继续跟进此项工作”。
自2021年5月底轧钢厂1#高线热机轧制改造项目竣工以来,汉钢公司轧钢厂以此为依托,充分发挥技术改造的作用,深入挖掘轧线潜能,持续开展高线盘螺降合金试验,2021年底成功实现了不加钒合金钢材的批量生产。步入2022年,轧钢厂继续开展降低锰含量的轧制试验,各级管理人员与技术人员经过大量的试验及工艺调试,步步为营对高线盘螺锰含量和硅含量进行调整,目前1#高线合金成本再次降低,并实现常态化轧制,总体累计创效800余万元。
工艺领航——棒材合金优化见成效!
“今天2#棒线生产20规格,试验两炉提锰降钒钢,执行方案一成分,”、“给复合钒氮铌钢的拉断样留两个备注下性能,我们加工气体样”、“今天扩大试验,相关单位做好跟踪”伴随着轧钢厂棒线车间核心生产群内信息的推送,棒线车间合金优化工作正呈现奋勇争先的工作氛围。
自2022年2月份以来,汉钢公司轧钢厂积极配合公司开展“微氮铌铁”、“复合铌钢”、“提锰降钒”等合金优化攻关工作,全程跟踪轧制过程,及时关注工艺、性能等情况,保证试验钢材的质量受控。据统计,多项技术攻关已使得各规格吨钢创效1.6-6.8元不等,累计创效约40万元。
管理助力——能耗成本一省再省!
“1#高线明早错峰检修同步换∮10圆规格,具体根据钢坯库存安排恢复生产”、“2#棒线明早错峰检修同步换∮20螺规格,2小时”、“调度注意生产细节管控,灵活安排热装,确保一号机热钢不下线”。
本着“芝麻”“西瓜”一起抓的原则,汉钢公司轧钢厂在开展合金优化、指标提升等工作的同时,重点抓设备运行和能源介质管理。生产组织上,落实“避峰就谷”措施,强化工序间的沟通、衔接以保证热装率,全力降低非必要的能源消耗;设备管理上,规范重大耗能设备的启、停操作,严格执行“逢停必查”的制度,将每滴油都视为宝,不断强化现场“跑、冒、滴、漏”等浪费现象的治理;工艺管理上,以标准化作业为抓手,对加热炉看火工的岗位操作规程及停轧待温等程序进一步优化,细致入微精确到某一分钟之内,坚决杜绝任何形式的能源浪费。截至目前,通过系列措施的改革,既保证了生产效益又降低了能源消耗,取得节约成本的双赢效果。(汉钢公司轧钢厂 周慧敏 柴磊)