进入1月份以来,汉钢公司炼铁厂喷煤车间紧紧围绕集团、公司提出的368kg/t的焦比为目标,精心筹划,眼睛向内,积极探索,以高炉为中心进行生产组织,做足“低成本生产,高质量出铁”这篇大文章。
从“供不应求”到“供大于求”
作为铁前系统“提煤降焦”的主战场,向高炉提供优质煤粉,确保煤粉“供大于求”一直都是炼铁人奋斗目标。然而,受制粉系统能力的限制,高炉的要煤需求无法达到,导致供需失衡,这也成为 “提煤降焦”低成本战略中的“致命点”。
阵痛之下必然蜕变。为进一步解决制粉能力的提升,提升煤粉制备量,提高两座高炉的煤比,减少燃料成本,在集团及公司大力支持下,通过系统升级改造建设一套39t/h中速磨煤机制粉系统,一举解决掉制约生产的瓶颈,该系统采用喷吹罐并列、单管式智能化喷吹工艺,实现不间断智能化喷吹,煤粉也从以前的“供不应求”到如今的“供大于求”。
从“没得选择”到“客户需求”
在原先工艺的运行下,该厂无烟煤哈氏可磨指数在44%左右,煤粉结构细度在60%左右,使得煤粉在高炉内不能充分燃烧,不利于降低燃料比,对炉况稳定顺行造成一定影响。
为更好的发挥喷煤的节能作用,提高煤粉细度,该厂对标行业先进,调整制粉系统风量、控制煤粉系统流量,同时调整磨机分离器,优化喷吹系统开停机参数与风量、送煤量匹配方案。新工艺的上线使得该厂1#、2#煤粉细度-200目粒度占比保持在85%以上,3#煤粉细度-200目粒度占比提高至75%以上,完全满足客户所需。加之与高炉大富氧、高风温相结合,提高了煤粉在风口区域的燃烧率,高炉炉况顺行得到了大幅度改善。
从“高居不下”到“降本增效”
与此同时,今年该厂在提高高炉操作技术和生产降本增效上下大功夫,把高炉喷煤作为高炉炉况调剂和降低生铁成本的重要手段,结合自身实际,不断加强喷煤生产管理,完善喷煤自动控制技术,实现正常喷煤速率稳定误差小于15%,倒罐速率稳定误差小于20%,且生产一区与生产二区煤粉互通技术的完成,实现管道氮气消耗降低50%。通过各项降本措施的落地生根,转变了喷煤系统成本高居不下的被动局面,获得显著经济效益,为汉钢公司稳产低耗打下坚实的基础。(汉钢公司炼铁厂 何光钊 邓铁拓)