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全力以赴,用“技改”守护一方绿色
发布日期:2021-11-09    作者:戚 龙    
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在绿色发展的道路上,汉钢公司计量检验中心一直秉承公司发展理念,不断在技术上向前迈进,以确保精益化的检验手段实现资源的循环利用,助推公司绿色发展千里之行。近年来,该中心在原料样品制备、原料分析化验,以及铁前工艺研究中对标同行业先进企业,完成了一次又一次全新蜕变,不仅在检验效率上有所提高,更为现场环境改善起到了良好效果。

全力以赴,用“技改”守护一方绿色

制样室的现场蜕变

去年2月份,制样室分析员龚玉东参加了一场特殊的“旅途”。在壶口之畔看到了享有“花园式工厂”殊誉的龙钢公司,诺大的厂区很少看得到车辆的穿梭来往,偶尔经过的大巴车让龚玉东对其啧啧称奇。还没等他对周围的景象回过神来,就被参观一行带至制样区域,对于这个区域,龚玉东再熟悉不过,他干“制样”这行已经有7年了,但当他在其间参观时,一时之间感觉自己倒像个初学者。干净整洁的制样台面,规范的器皿摆放,以及静的有些肃穆的室内空间,都让他充满了好奇。尤其在见到“矿粉粒度水洗测定”方法时,龚玉东有些“愣”,在他看来,这些方法他只是以前听师傅说过,不曾目睹。

回到单位后,龚玉东将所见一一罗列出来,并根据自身制样室具体情况进行了详细分析,提出改进方案。在和领导沟通一番后,制样室开始了现场整改作业。先后论证制样室容量,以及科学选购风机功率,在原有基础上采用“连锁”形式对制样室除尘系统进行改造。同时,将“粒度水洗测定”法纳入操作规程,给分析员进行培训,并对现有空间作业进行分割,制作可视化观察窗口,让制样流程一览无遗。相较于过去,现在制样室不仅实现了无尘工作环境,并且在改造后的除尘系统里可以定时进行废样收集,以达到资源再利用的目的。

化验室的技术革新

作为汉钢公司计量检验中心原料化验室主任,李轲在重庆科技学院冶金性能测试实验室和山西建龙钢铁烧结实验室见到的又是另一番愕然景象。在这里,原料化验的分析早已形成自动化模式,手工分析方法已经不是主流。尤其是X射线荧光仪的应用,这里可以说是很全面,相对比自身,化验室利用X射线荧光仪分析也只是在矿粉和转炉渣上。还有一点就是,他们在酸雾处理上达到了中和再利用的目的。取经后的李轲完全坐不住,借助自身管理才能,在分析化验室整体布局后,将实验室的通风橱尾处理系统进行改造,通过前后数据比对实现了“再利用”的目的。

而在X射线荧光仪的应用上,他意识到了人员操作技能培训的重要性,在后续的时间里,他围绕“X射线荧光仪”进行了专项培训,一次不行两次,两次不行三次……X射线荧光仪的高效利用不仅成功降低了人员劳动强度还为化验室降本增效起到了积极作用。针对铁前降本理念,李轲还在现有烧结矿冶金性能实验室的改进中,在铁矿石软熔滴落系统、烧结矿低温还原粉化率和还原性3个方面进行进一步优化,成功突破难题。他说,烧结矿冶金性能实验室的应用一定会为铁前工艺优化提供最直观的实验数据,为生产工艺改进不断增添动能。

原料口的筛分改造

今年,作为中心设备员,王强对207焦炭筛分系统的维护可谓是悉心臻至。对王强而言,207系统的顺利投产彻底解决了进厂焦炭整车含末量检验的问题,同时大大提高了检验效率和检验精度,而更大的意义在于它实现了现场焦炭筛分的“零”污染。然而在起初,系统的前期维保工作确实困难重重。干熄焦整车含末量的测定,由于水分比例低,更易扬尘,系统原有的控尘设施能力不足。问题出现后,王强参与中心制定的专项整改方案。改造从地仓开始,先后对料仓口、二号皮带机接料段防尘护罩、筒筛主体部分等关键部位进行了施工,同时对地仓下料口进行了降噪处理。

而在细节上,人员操作、防护帘加装、防尘网加固等都被考虑在内,经过实际投运观察,其效果相当理想。现在,207焦炭筛分系统不仅现场生产环境整洁,而且整体效能也大大提高。周围树木阴郁,鸟禽往返其间,原本投入的人力物力彻底向周边环境绿化转移,不经过专人讲解,很少人知道207焦炭筛分系统的存在。一年来,王强借着本次项目成功改造的经验,陆陆续续对中心烧结矿采样、制样、转鼓等工艺流程进行大胆改进,让岗位环境有了天翻地覆的变化,同时人员“机动性”也得到了增强,原本4人的岗位操作也得到了优化,任务分派也更加明细了然。(汉钢公司计量检验中心 戚 龙)