2020年,龙钢公司炼钢厂始终瞄准“国内一流、行业领先”总目标,在企业提质增效上坚持树标杆、做表率、自主创新,在包龄攻关活动中取得了优异成绩。
旗帜鲜明,创新施工
为保证包龄提升攻关活动安全进行,该单位以“下线标准不变”为攻关原则,下线包衬厚度、温度控制执行原工艺要求,技术人员对现场制约包龄提升的短板环节进行归集,组织专题会议,从安全、耐材成本、燃料消耗、人员施工等方面综合考虑,制定详实攻关方案。技术人员通过对大量下线钢包进行残厚测量,发现包底冲击区耐材冲刷过快造成钢包局部温度升高,是制约包龄提升的一个关键点。
为补齐该短板,达到包衬耐材均匀侵蚀,提高包龄的目的。该单位使用耐冲刷性能更好的镁碳砖置换冲击区耐材。根据物料特点,对施工环节进行调整,先打结一定厚度浇注料底,在冲击区竖放镁碳砖,然后进行二次完整浇注。为保证钢包使用安全,该单位攻关时循序渐进,镁碳砖用量从最初的两块试验,到最后实现整个冲击区全部替换。
科学烘烤,效果显现
该单位技术人员通过对比镁碳砖与浇注料的理化特性,从物料膨胀系数、水分含量、排气效果等方面进行考虑,对烘烤工艺做了相应调整,制定了科学严谨的烘烤曲线,上线钢包温度完全达到了预期。在使用过程中,砖与料的接触面紧实,无夹钢和亮线现象,包况耐材侵蚀均匀,温变平稳。
通过本次攻关,最终包龄较2019年平均水平提高27炉,达到178炉,钢包下线温度与包衬、透气砖残厚标准均符合工艺要求,每月可减少用包8个,节约耐材费用约45万元,同时避免了因包底冲击区冲刷过快被迫在线补包,降低人员劳动强度。(龙钢公司炼钢厂 李小军)