自铁水“一罐制”项目投入运行以来,龙钢公司根据高质量发展要求,通过打破“信息孤岛”、统筹谋划、精益管控、创新优化等措施,不断提高铁钢工序“一罐到底”高效无缝衔接效率。5月份,铁水温降指标92.83℃,实现新突破。
发挥管理“指挥棒”利器,跑出龙钢“加速度”
铁水“一罐制”改造项目是集团公司“三会”重点安排部署任务,是生产系统推动降本增效迈出更大步伐的重要载体,是实现规模效益向质量效益转变的先手棋。
该项目实施以来,龙钢公司成立公司-分厂-作业区-班组四层级攻关小组,构建形成党政主要领导亲自部署、亲自安排、亲自督办、以上率下抓落实、持续用力抓推进的工作格局,借助绩效管理“指挥棒”利器,倒排工期、挂图作战,精准分解铁钢系统7大项绩效指标,将分解的17个关键绩效指标贯穿到3个专业职能部门及20个生产单元,形成任务量化覆盖4个管理层级、4000余名职工的运行框架,建立起完整的指标与绩效考核体系,用活经济杠杆调控效力,提质增效激活发展新动能。
在多方努力下,截至目前,龙钢公司已提前完成铁水罐改造、自动测温系统安装、铁水罐加盖等项目,尤其是“铁钢衔接一体化管控平台”智能项目,提前两个月完成,跑出了龙钢“加速度”。
打破“信息孤岛”,实现铁钢工序高效衔接
“起,注意控制好节奏,确保安全落罐。”炼钢厂混铁炉一名工作人员正拿着对讲机,指挥天车工对高炉拉来的铁水罐进行日常操作。他那大嗓门在宁静祥和的厂房里,显得格外刺耳。
“我们这里以前通讯基本靠吼,办公基本靠走,所有员工久而久之都变成了大嗓门。”龙钢公司生产指挥控制中心主任指着智能大屏说道,“现在通过‘铁钢衔接一体化管控平台’,实现了对铁水罐信息从源头到终端的集中管控,坐在室内就实现远程操作,再也不需要‘风里来雨里去了’。”
龙钢公司通过“铁钢衔接一体化管控平台”建立出铁模型、配罐模型、分配模型、炼钢模型四大模块,采用多线程和线程池编程技术,采集54台设备信息,将炼铁和炼钢信息进行有效串联,打破“信息孤岛”,实现数据的快速采集,并通过线性回归、聚类分析等大数据分析算法,实现对物质流、时间流、温度流、状态流的集中管控,让铁水罐“一罐到底”成为可能,对发挥炼钢热效益起到了积极作用。
创新思维求“突变”,敢于亮剑保落实
在生产运行管控过程中,龙钢公司坚持问题导向,精准发力解难题,不断优化管理模式。一方面,围绕“铁水温降”核心指标,通过公司-分厂-作业区-班组四级管控模式,突出职能管理效用,完善修订《铁水一罐制攻关方案》,制定《铁水罐加盖操作规定》等,逐级分解铁水小时进罐数、周转次数、铁水罐加盖时长占比等子指标,建立新的日指标统计分析评价体系,实现了清单化管理。另一方面,重点围绕铁水小时进罐数、小时实罐数等重点、难点指标进行攻关,敢于尝试和突破,创新性采取3#-5#高炉尾罐分流老区和高炉炉底“1+3或1+2”兑罐生产组织优化措施,进一步缩短铁水罐运行周期,为铁水温降指标的突破创造了有利条件。
“虽然我们该项目铁水温降指标取得了突破领先,但其只是构筑企业发展蓝图的一角。”该项目负责人说道:“在企业高质量发展的道路上,我们任重道远,仍需砥砺前行。”(龙钢公司 袁祝)